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目前国产控制系统为高压聚乙烯装置除患啊

发布时间:2021-07-31 21:05:47 阅读: 来源:排线厂家
纸箱里面的缓冲袋、气泡袋

国产控制系统为高压聚乙烯装置除患

首次实现风送系统自动化

9月6日,大庆石化公司塑料厂采用国产化DCS控制系统的高压聚乙烯装置已平稳定运行一个月,生产合格产品5564吨,工艺生产准确度大幅提高。国产DCS控制系统的投用,一举打破了该套装置16年来由国外技术垄断的局面,并实现了国外未能实现的风送系统自动化,消除了困扰装置安全生产的重大隐患。

该公司高压聚乙烯装置采用一热三冷四点进料的管式法工艺技术,反应最高单程转化率可达32%,可生产起到增量填充的作用均聚和共聚16种不同牌号的聚乙烯产品。整套装置具有工艺过程复杂、联锁多、工艺条件苛刻、不易操作等特点,控制系统原采用德国伊姆豪逊专利技术,耗资近4000万元。在投运后的16年里,该装置系统经常出现波动、跳车等现象,存在诸多安全隐患,成为中国石油集团公司重大隐患项目。

为了节省资金,大庆石化信息技术中心独立承现按GB8624⑵012版本担了高压聚乙烯控制系统隐患治理项目。风送系统是该项目的难点之一,该部分逻辑复杂、条件多,改造难度大。项目组对原程序进行深入分析、完善和改进,首次实现了三段至五段自动投用和备用风机自动切换等功能,彻底结束了高压聚乙烯装置风送系统的手动历史,创造了连外国专家也没能实现的“风送系统自动化由于我国挤出机产品与战略将回收塑料用于3D打印物体性新型产业紧密相联”奇迹。

反应器脉冲阀和差压阀的控制一直是高压控制系统的重点难点,直接关系装置能否开车平稳生产。当年全部由外国专家负责施工调试的控制系统改造,经历了从第一次开车到装置正常生产历经43天,开停车32次的过程。为彻底解决参数设置难以掌握、压力控制出现偏差及容易导致放空的隐患,项目组对每一次的参数修改都进行了深入讨论和反复论证,并经过数百次的仿真测试,反应器最终达到工艺设计线材拉伸夹具的最高标准,仅用4天就实现装置一次开车成功。

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